近日,華北電力試驗研究院收到一封來自發(fā)電企業(yè)的感謝信,信中提到該企業(yè)在華北電力試驗研究院熱控所支持下,顯著減少“兩個細則”考核費用,有效實現提質增效。發(fā)電企業(yè)對熱控所技術專家嚴謹的工作態(tài)度、純熟的工作技能做出了表揚并表示感謝。
“1、2號機組在穩(wěn)態(tài)下頻繁發(fā)生AGC考核,上個月電廠因此損失了20多萬,急需科研院專家?guī)兔Ψ治?。”接到發(fā)電企業(yè)電話后,華北電力試驗研究院熱控所所長高春雨立即做出安排:“近來不少火電機組開展了深度調峰認證試驗,這對機組調節(jié)品質是個考驗。這次一定要深挖細查,把電廠考核降下來?!?/span>
“現在我們廠機組在電網調度AGC指令不變時,實際負荷小幅波動,但靜態(tài)偏差較大,可能是哪些原因導致的?”發(fā)電企業(yè)面臨的生產難題,就是熱控所技術人員們研究解決的目標課題。
一到現場,熱控所技術人員們就馬上收集信息、分析問題:“汽機主控壓力拉回回路參數設置、高調門指令和反饋偏差、一次調頻轉差死區(qū)和調頻函數設置等方面,這些都可能引發(fā)負荷波動考核。這些參數目前都怎么樣?”
調歷史曲線、對考核記錄、查組態(tài)邏輯……功夫不負有心人,經過大量數據分析,大家將重點鎖定在發(fā)電計劃中,“每5分鐘實發(fā)電量超出計劃電量±2%”,這是考核的最大原因。進一步梳理發(fā)現,負荷調節(jié)回路中一次調頻和AGC相互干擾,是本次問題的根源。
“在線調節(jié)是有風險的,要慎之又慎,嚴格做好‘三講一落實’?!卑踩a是經濟效益的前提和保障。技術人員們邊調節(jié)、邊觀察,時刻關注考核曲線、負荷調節(jié)精度以及機組主蒸汽溫度和壓力等重要參數。“負荷邏輯得反復調、一點點試驗,千萬不要引起主參數大幅波動?!?/span>
經過反復驗證、后續(xù)跟蹤觀察,邏輯及參數調整后,此類考核減少了近90%,有效地解決了發(fā)電企業(yè)生產難題,實現了機組生產效益的提升。華北電力試驗研究院將繼續(xù)堅持“從實際出發(fā)、從目標出發(fā)、從問題出發(fā)”的工作原則,不斷提升技術水平、服務質量,攻堅克難,奮斗在解決企業(yè)“急難愁盼”問題的第一線,為發(fā)電企業(yè)排憂解難。